紫金新闻
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淘金有道--珲春紫金“降本增效”纪实之二
2012/08/14 68717 作者:安琼玮 唐永龙

技术为王,,在珲春紫金确实走得很顺。。。选矿厂的每段工艺流程都因技改加速,,,都因人的创新降本增效。。。从矿石进口到矿粉出口,,,,都有形成品牌效应的技改项目,,,可以说闪光点无处不在。。。

叫得最响的就是进料口的“料打料”。。。看似“窗户纸一捅就破”,,实则困扰选厂很多年。。。。这一技改项目发生在流程最前端的进料口处。。原来矿石进料撞击的是漏斗衬板,,一个月就能将100多毫米厚的锰钢板磨得只剩下薄薄一层。。。。如果不及时更换,,碎片落入皮带传输系统,,很容易刮坏皮带或损坏其他设备。。。。因此,,,漏斗衬板半月检查一次,,一月更换一次。。。。从2010年2月开始,,珲春紫金实施本项技改。。大小十几个漏斗进行台阶式改造,,,,形成一定的坡度比,,,利用矿石堆积形成的重力势能而下,,最终形成矿石间的互相撞击,,,,减少对衬板的磨损。。。。因此所谓“料打料”就是把矿石撞击衬板换成矿石撞击矿石。。整个漏斗改造在今年2月完成,,,,效益是显而易见的。。。我们采访中发现,,,几乎每个班长都会算这笔账:一个漏斗更换衬板就要花费7000元,,,,算上停车检修的误工成本、、、算上三人干两天的人工成本,,,,衬板是选厂最奢侈的消费。。。“料打料”彻底叫衬板改天换日,,全年不仅节省240吨钢材,,,,还不用再担心衬板残骸刮伤皮带。。。。为了保持皮带轻装前进,,,,还给皮带安装上自制的清扫器。。一条百米长9.5型皮带,,,,使用最低1年,,,最高两年,,,无疑使用寿命延长。。

经济责任制强调的成本控制,,在车间、、、、班组都能看到详细的数据分析。。。碎矿车间一本生产运行记录,,揭示了上下游连动的效益链。。。由于采场加密网眼、、、、增加电锤破碎等优化措施助力,,碎矿成本明显降低。。。原来进到碎矿系统的矿石块度不算均匀,,,,超过800mm粒度的不少。。特别是冬季持续降雪,,,,矿石就会在采场冻结成超大块度。。。。这些“大块头”进入加料仓极易发生插仓事故。。。。车间主任藏长生说:“原来插仓时有发生,,,,有时一个班就插好几次仓。。。。一旦插仓就得调动采场挖掘机,,,,再从进料仓把插仓的卡石挖出来。。挖掘机从采场到碎矿车间单程路途就要1小时。。。有性急班长耐不住停工待产的折磨,,,,总想自行碰碰运气,,,,用钢钎撬卡石清除插仓。。。但是用钢钎撬开卡石是很危险的,,就有一位班长被卡石弹起钢钎不敢放手,,一旦钢钎掉下去就毁坏了皮带,,结果肩膀被生生拽脱臼。。现在矿石块度在800mm以内,,,,筛网也从18毫米调小到14毫米。。。粒度降低后,,矿石处理量自然而然就上来了。。”原来球磨机每小时处理200吨矿量,,,,现在提高到每小时220吨—230吨。。。原来浮选被控制“食量”,,,吃多就供不上。。。现在不用担心浮选断顿,,,,能吃多少就供多少。。。。

磨浮车间有很多精巧的技改,,,,稍不留神就会错过去。。。这个间隔不到20秒就自动吐出钢球残骸的装置就是几经优化的磁力弧除铁器。。。。碎球分拣是所有球磨机的软肋。。。记者面前的9500吨/日球磨机从容运转着,,磨机排料口的钢球三四天就能产生1吨废料。。这些碎小的残球都混杂在一起跟着转,,,既耗能又影响处理量,,更危险的是损坏管路和高压泵叶轮。。只有熬到检修时才从溜槽里靠人工捞出来,,成千上万的碎块很难捞干净。。正在当班的班长郭久介绍说:“磁力弧除铁器的第一轮优化是在球磨机排放口安装一块永久性磁铁,,,,当碎钢球被磁力吸附到最高点,,,就自动坠落到接好的小皮带上,,,靠皮带输出那些碎钢球;但是碎钢球形状很不规则,,,棱角弄不好就扎伤皮带。。同时皮带毕竟要产生动力,,,,不利节能;第二轮优化把导出碎钢球的皮带换成一个斜溜槽,,,,碎钢球直接掉入溜槽后自动滑落,,很像一台微型脱粒机。。这项技改的脱颖而出,,,,实现了一举三得的效果。。。。”

车间主任郭文朋给出一组很振奋的数据:今年吨矿上半年钢球消耗为0.72公斤(7000元/吨),,,去年为0.81公斤(5363元/吨);而今年钢球价格还有所上涨,,,,吨矿消耗却减少0.09公斤;按照每1小时处理230吨计算,,吨矿电耗、、、球耗都在降低,,,就像一个生物链,,,优化环环相接,,层层递进。。

尼尔森选金机的购进,,,是珲春紫金技改的又一跨越性进步。。磨浮车间副主任王保成介绍说:“尼尔森是2010年上的,,,它能把大颗粒金分选出来,,,每年共能选出500公斤左右的合质金。。。”工作原理是:通过截取球磨机出矿的部分溢流,,,,经筛分后将筛下物料给入尼尔森选金机,,,筛上物料通过循环闭路系统返回球磨机;选金机的重金属盛满精矿箱后人工给进摇床精选,,,,溢流部分重返闭路系统。。。。记者看到,,,富集的黄金在摇床中形成一条美丽的流线,,,,随着震荡向摇床边缘延伸,,,,大有金石为开的意境。。。正巧女工们在吃午饭。。饭盒腾腾冒着热气,,,欢声笑声不断。。郭文朋补充说:“尼尔森操作简单、、、劳动强度低,,,开启后每天24小时运转。。原来女工们的劳动强度是很大的,,,溜槽这块每天要清理两三吨沙子。。。现在比较轻松了。。回收率也提高6-10个百分点。。。溜槽回收率是12-16%;尼尔森则达16-20%。。应该说,,,,珲春紫金的技改基本都是“命题作文”,,,很少跑偏。。。选矿车间优化矿石配比工业试验的建立,,,瞄准的就是氧化矿回收率低的难题。。他们通过硫化矿与氧化矿的合理配比,,,将氧化矿配比控制在20%-25%。。。矿石颗粒间的摩擦正好拓宽氧化矿表面接触面,,,本来要沉底现在能漂浮上来。。。从而保证了金的综合回收率在65%以上,,铜的回收率在80%以上。。。。同时,,,,露采场氧化矿无法处理压制作业台阶的难题也迎刃而解。。。。2010年—2012年共计处理氧化矿178.12万吨。。。氧化矿的解锁引发进一步的精耕细作。。。。

浮选车间俘获氧化矿还有一招,,,叫做“半优先”。。每排粗选泡沫槽的第一个槽被改成“半优先”,,,,外表看和其它槽没有什么两样。。。选矿厂厂长向辉阐述了“半优先”原理:“两套管路,,,,一套吃粗粮,,一套吃细粮;将第一槽高品位的精矿通过吃细粮的管路直接‘跳级’到最终精矿产品,,提早进入浓密机,,,,不让它跟着流程走;能早收就早收,,,能快收就快收。。。浮起来的氧化矿,,不及时收走就沉下去,,再想收就难了。。只要高品位精矿一露头,,就将它收走。。。”郭文朋还打了一个比方:“难选氧化矿就像病人,,俩好人带一病人,,带着带着就带不动了,,被拖下水沉底了。。。半优先打的就是时间差。。。”

“半优先”很快就爆出回收率提高了1个百分点的喜讯。。选矿见招拆招地又给浮选槽冲洗管口做了个角度倾斜,,,,有了角度,,,,水就自流而下。。。。接着又给浮选槽加深600-700毫米,,,槽深水浅,,,,内循环水自然就少,,,进入下道工序的矿浆浓度就高,,,最终进入尾矿坝的水也就少。。。在选厂,,小改小革只要能想到就不放过。。磁力弧、、半优先、、旋流器改造,,,,每项技改都与降本增效密不可分,,,,都被工人们津津乐道。。。。郭久认为这是急中生智。。。。他说:“近几个月因赶欠产处理矿量相当大,,,,根本不允许停车;皮带平均一分钟达到三吨到四吨矿石输送,,,,假如停车1小时就很难抢回来。。。所以处处想辄,,比如漏斗和弯管相接的部位漏了,,,,原来这个漏斗要摘下来更换。。。。换漏斗总是要耗时耗工的,,,现在想一点子,,,,用耐磨胶棒往里一贴,,就像补轮胎,,,抹完就又用几个月。。。。三通管之类的漏了也使胶粘。。。胶里混合有颗粒,,很耐磨。。。”像郭久这样有实战经验的班长是成本控制的核心人物。。。在每个采选厂、、车间和工段,,虽然经济责任制指标还未兑现到个人,,,但是班组的精细化管理力度渗透到了员工层面。。。

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