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    淘金有道--珲春紫金“降本增效”纪实之三
    2012/08/14 67658 作者:安琼玮 唐永龙

    因近邻新世纪第一缕曙光景观而得名的珲春紫金曙光金铜矿,,,难得的有一种稳健发展的特质。。。。技改的全覆盖策略能够积极有效地实施,,,,归功于公司领导的高瞻远瞩。。。。一批洞悉技改本质的技术精英始终是这个舞台的主角。。。至今员工们还记得当年4000t/d选厂技术攻坚的火热场景。。。一次次技改的登顶行动,,曙光金铜矿的处理矿量从当初的850 t/d 提高到2008年的15000t/d,,几乎马不停蹄地提升。。。总工办副主任宋元利形象地比喻这场技改:“就是都给它拉上大车。。。把两个高程整合,,,,互相挪一下,,,整个流程的能力就大了半号。。。。碎矿供矿皮带加大传动装置,,,,磨矿渣浆泵增型,,,,旋流器增型,,,,尾矿串联渣浆泵匹配的电机加大功率,,就可使它加大处理量,,,就是让它多拉点儿。。要不是4000t/d碎矿车间的振动筛颠不动了,,还能多拉。。”目前1万吨/日规模选厂已经提上议程,,届时,,,,处理矿量将提高至25000t/d。。。长达近10年的技改持久战锻炼了一支过硬的队伍。。基于这样的背景,,就不难理解珲春紫金技改的深入人心和遍地开花。。

    珲春紫金学会了任何时候都全神贯注并注意细节,,,他们有足够的耐心寻找那些粗放的跑冒滴漏。。他们把850 t/d浓密机修复启用,,,,废矿、、、、除尘、、、物料、、、、地面冲洗这些不起眼的废水统统被收集起来打入12m浓密机。。。。经过系统处理,,,竟然每年能提出24.75公斤黄金,,165吨铜。。他们的旋流器筑坝可圈可点,,,就是打破以往人工机械筑坝的传统模式,,,利用离心力甩出尾渣水分,,,,直接筑坝。。每年节省外取沙石费用84万元。。回水零排放更是一劳永逸,,回水越用越浓,,,,药剂越放越少。。整个系统用水是处理矿量的2.4-2.7倍,,,,年处理570万吨以上矿量,,,尾矿浓度可达28-31%。。。压吸的魅力远超泵的吸上,,,尾矿回水泵改压吸,,,,每立方降低0.02千瓦(度)电耗。。。珲春紫金本是用电大户,,,,今年硬是把0.99以下公率因数提高到了0.99以上,,,,获得珲春市电力部门5万元奖励。。。宋元利介绍说:“工艺补偿、、、集中补偿、、动态补偿、、、、就地补偿等降低能耗。。。。动态补偿原理就好比老虎口,,,一咬石头,,,,力气就大;力气一大,,,功率就大,,,无功功率也跟着大。。。而无功功率是没用的功,,,动态补偿就是补偿瞬间无功,,达到节省电力目的;工艺补偿就是整个选矿系统都得按关联考虑,,,,或连锁或停机。。。一条生产线设备停机,,就影响到另一条。。。以前有关联没控制,,这台设备停下来,,,,那台设备还在运行,,,,造成不必要损失。。现在进行pLC连锁控制;吨矿电耗从去年的29.316度已经降到28.937度。。”

    在珲春紫金能见到很多能工巧匠,,,,他们历练出的职业素质叫人佩服。。。他们的创造性劳动形成一种习惯,,,,习惯成自然,,,很多不经意的物料节省、、修修补补、、、随手拈来的一些自制件,,效益却是立竿见影的。。。比如,,,通过改造球磨机排风口的进矿弯管和排放弯管,,,,矿石处理量显著增加。。。。原来处理矿量每小时在100立方米左右,,,,现在达到105-108立方米;很多部件自行优化改装后,,比原配还理想。。。。圆磨螺丝进口不敌国产,,,进口螺丝淬火刚性太大,,,一绷就折;而国产柔韧性好,,,使用周期更长。。进口千元一个螺丝,,,,国产200-300元即可;进口圆磨8万多元,,,,国产仅1万多元,,,就是少用几天也是合适的。。。。这种常年易损件,,,,两个月就一套。。一年下来就省不少钱。。以振动筛部件、、、砂泵旋转部件、、过流部件、、球磨机衬板等配件为代表的优化族群,,磨损周期均得到提升,,,成本也跟着降低。。上半年累计节约采购成本40.389万元;回收废钢铁实现销售收入183.7万元,,,,节约利率电费奖励38.64万元。。。。为整体技改起到推波助澜的作用。。在这里需要强调的是,,珲春紫金不是传统意义上的精打细算,,,,而是思路和方法的革新,,,比如提升振动筛寿命,,却是从研究矿石性质变化为切入点的。。。由于矿石细度增加,,筛底被矿石粘住,,影响到网眼密度,,,继而影响到使用寿命。。。。尽管这款产品以“筛子王”称雄,,但是经过珲春紫金大刀阔斧的自行设计改造,,成为适合本土矿石特性的新一代“筛子王”。。

    这里是一座技术人才的蓄水池,,,,计划经济时代积累了一批技术骨干。。。如今随着集团的发展调往各地,,,开枝散叶。。。。尽管如此,,,机电方面的技术力量在全集团还是最强的。。。。很多时候维修配件没有现成图纸,,,,但是只要对方说明要求,,,师傅们全能琢磨出来。。翻开机加工班组记录本,,大到几十万元的球磨机高速轴,,,,小到2-3万元的脱水电机轴、、打包机的皮带滚筒等轴类,,一项项维修记录非常详细。。杨春生师傅随手搬起一个轴套说:“自个加工个轴套,,,镶上去就行,,,重新配套就跟新轴一样。。。。加工很复杂的棒条筛偏心轴也能车,,,两头车好就能节省十几万元。。。大轴节省5-6万元是很平常的事。。”听杨师傅表白,,,真有点“难者不会,,会者不难”的感觉。。。今年为了延长设备保养时间,,机电厂做了大胆尝试——实行设备日点检制。。日点检就相当大夫查房,,,有病治病,,,没病防病。。过去维修人员很少到现场巡查,,,,只有月度检修才到现场或设备坏了报修。。。日检点制施行以来,,,维修组上班的第一件事就到现场巡查测温。。。。一日三检,,不会等到设备磨坏再修。。。。一旦电机显示发热等异常,,,,就会及时“打针吃药”。。。。日检制实行仅两月,,,检修周期整整延长1个月。。。机电厂厂长张善建说:“日点检制带来了维修观念的变化。。。维修已经从‘治病’转为‘防病’,,,预防为主的观念日益深入人心。。。。”记者问到以前检修需多少时间,,杨春生感慨道:“以前经常半夜被电话叫醒。。。。夜间出诊两元钱加班费,,,,一个月下来就拿了300-400元。。粗算了一下,,,竟然加班100多小时。。你说多不多??”

    翻开实行日点检制以来的“病例簿”,,每日必做“三检”:一是听声音,,,,二是查水路,,三是量温度;每台设备专人专机负责,,,提升了预见性维修技能和水平。。。。为了提早发现故障,,,维修组加强了预防性试验,,,如高压设备承压试验、、定时保护试验等。。今年处理在萌芽状态的设备故障明显增多,,停车检修明显减少。。张善建说:“今年经济责任制罚的部分加重,,假定检修正常率超过90%,,,,奖励最多也就50元;但是罚的却是奖励的10倍,,,最高到500元。。一旦发生设备事故,,,,就要一追到底。。为了责任到人,,,,维修两人一组,,,,职责分明。。。。有承担主要责任的,,,也有承担次要责任的。。今年普遍罚百元较多,,,但罚多并不证明工作比以前做得差,,而是制度更严格。。。”“保增长”确实要求维修组防范于未然,,,对自己分管的设备做到了如指掌。。他们很擅长总结,,,也很擅长传授技艺。。。。比如圆磨水平轴的温度最高不能超过48度,,,基本在43-44度左右;振动筛负荷比较大,,,,轴承温度60度算正常,,,,70度就该上油了;球磨机动静大了,,可能是齿轮间距小了;像减速机、、、、皮带轮、、、衬板等直接观察就能发现裂痕和塌陷。。特别是临近“到寿”的一些部件,,,更是加密观察,,随时调整护理。。上半年主要选矿设备实际运转率91.98%,,,有效利用率达到96.71%。。在维修师傅眼里,,,与设备的博弈没有止境。。。。

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